ZG35SiMn鋼熱處理工藝淺析
ZG35SiMn鋼作為工程機械常用材料,要求具有較高的強度和良好的沖擊韌性。由于ZG35SiMn鋼化學成分中Mn含量在1. 10% ~ 1.40%范圍內,含量較高,有粗化晶粒的傾向。鑄態組織粗大,直接調質得到粗大回火索氏體組織,綜合力學性能不理想。 因此,在調質處理前需要進行一次正火處理,消除鑄態組織,才能得到理想的調質效果。但是該工藝降低了設備的使用率,延長了生產周期。現將原淬火 溫度880℃調整為980℃,保溫時間不變,取消了淬火前的正火處理。結果表明,該工藝不僅提高了 ZG35SiMn鋼的綜合力學性能,而且降低了電能的消耗,提高了設備的使用率和生產效率。
ZG35SiMn鋼中Si、Mn的作用
ZG35SiMn鋼屬低合金鋼中的硅錳鋼,由于Si、Mn合金元素的加人,經適當的熱處理工藝后,可具有良好的綜合力學性能,尤其是沖擊韌性。Si、Mn均能固溶于鐵素體中起到強化作用,使鋼的強度和硬度上升;Si、Mn均能穩定過冷奧氏體, 使鋼的C曲線大大向右移動,臨界淬火速度顯著減小,因而顯著地提高鋼的淬透性;Si、Mn配合使用可以有效地削弱Mn元素引起晶粒粗化的影響;S、 Mn元素有促進雜質元素偏聚的作用,促進回火脆性的發生。
工藝試驗
用中頻感應電爐熔煉ZG35SiMn鋼,鋁錠終脫氧,出爐溫度1620℃,水玻璃砂造型,1530 ℃澆注9 塊標準Y型試樣,調質后技術要求。將9塊試樣清理后,每3塊為一組,分別按3中3種不同調質工藝進行熱處理(每組試驗 數據均為3塊試樣的平均值),然后加工成標準拉伸試樣和夏比U型缺口標準試樣進行力學性能試驗。
結果分析
工藝1是常規的熱處理工藝,在Ac3以上50℃先進行一次正火,消除粗大的鑄態組織,得到細片狀的珠光體和均勻分布的鐵素體,再進行調質,得到較細小且分布均勻的回火索氏體組織。綜合力學性能均達到技術要求的標準;工藝2將鑄態的試棒直接 在920℃進行調質,由于組織遺傳性和加熱溫度較高,造成奧氏體晶粒粗大,淬火后得到粗大的馬氏體,高溫回火后,回火索氏體仍保持粗大馬氏體的形態,組織內的應力沒有完全釋放,造成試棒的綜合力學性能不理想,尤其是塑韌性偏低值較大;工藝3雖然也是直接將鑄態的試棒進行調質處理,但加熱溫 度為980℃,高出Ac3以上100℃,在如此高的溫度下奧氏體發生再結晶,生成與原始組織沒有嚴格位向關系的細小晶粒,同時由于淬火溫度高,淬透層深,生成板條狀馬氏體晶格畸變嚴重,在組織內部存在大量的位錯,高溫回火后仍有較多數量的位錯,試棒表現出優良的綜合力學性能,尤其是沖擊韌性提 高顯著。
采用超高溫淬火破壞了組織的遺傳性,使奧氏體發生再結晶,生成與原始組織沒有嚴格位向關 系的細小晶粒,經高溫回火后,可獲得優良的綜合力 學性能,尤其是沖擊韌性。將原工藝正火—淬火—回火改為高溫淬火—回火后,生產效率明顯提高,生產成本顯著下降, 該工藝值得試驗推廣。